低倍檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)20Cr 鋼存在低倍夾雜,利用掃描電鏡及能譜儀對(duì)低倍夾雜的形貌及化學(xué)成分進(jìn)一步分析,結(jié)果顯示該低倍夾雜的化學(xué)成分與大包渣成分接近,通過分析該爐鋼水冶煉過程,發(fā)現(xiàn)該爐存在冶煉時(shí)間過長、大包下渣檢測(cè)未啟用、引流開澆等異?,F(xiàn)象,該爐大包下渣檢測(cè)失靈,造成大包渣卷入中間包中,隨鋼流進(jìn)入結(jié)晶器后被凝固坯殼捕捉造成低倍夾雜超標(biāo),針對(duì)此現(xiàn)象首先采取了穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏、加強(qiáng)大包下渣的監(jiān)測(cè)、定期對(duì)中包進(jìn)行排渣等措施,后期軋材低倍夾雜明顯減少,下一步通過中包技改,促進(jìn)夾雜物上浮,進(jìn)一步提高鋼材純凈度。
1引言
20Cr 為低淬透性滲碳合結(jié)鋼,主要用于制造整體強(qiáng)度要求較高、表面耐磨損且形狀較為復(fù)雜、負(fù)荷不大的滲碳零件,如變速箱齒輪、齒輪軸、蝸桿、爪型離合器等。某公司該鋼種產(chǎn)量較大,有較為完善的產(chǎn)品質(zhì)量管控體系,產(chǎn)品質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定,對(duì)于生產(chǎn)異常的爐次會(huì)加嚴(yán)檢測(cè),確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。 該爐20Cr 鋼的生產(chǎn)流程為: 70 t 電弧爐→70 tLF 精煉爐→150 方五機(jī)五流小方坯連鑄機(jī),中間包鋼水容量為15 t,鑄機(jī)流間距為1.25 m。
2低倍夾雜形成原因分析
因電爐出鋼后鋼水中P 含量超國標(biāo)上限,與后一爐次互兌鋼水倒包處理,導(dǎo)致該爐鋼在LF 精煉位冶煉130 min,嚴(yán)重超時(shí),質(zhì)量處做異常處理,取雙倍樣檢驗(yàn)低倍夾雜情況,在檢測(cè)過程中發(fā)現(xiàn)了低倍夾雜。
為進(jìn)一步查清其來源,又利用掃描電鏡及能譜分析儀對(duì)夾雜物進(jìn)行了高倍檢測(cè)及成分分析。 夾雜物的主要成分為Ca、Al、Si、Mg 的氧化物,見表2; 以上元素都為易氧化元素,在夾雜物中都是以氧化物的形式存在,根據(jù)元素的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)可得到對(duì)應(yīng)氧化物的質(zhì)量百分?jǐn)?shù)。
低倍夾雜的主要成分和精煉渣成分非常接近,因中包覆蓋劑及結(jié)晶器保護(hù)渣堿度均<1,與該類夾雜物成分差別較大,排除中包液面或結(jié)晶器液面波動(dòng)卷渣的可能。相對(duì)于大包渣成分,該夾雜物中CaO 含量下降,Al2O3和MgO 含量相對(duì)上升,說明大包渣進(jìn)入鋼水中后,與鋼中的成分或夾雜物進(jìn)一步發(fā)生反應(yīng)。因20Cr 為含鋁鋼,在澆鑄過程中因大包引流開澆,鋼水二次氧化較強(qiáng),鋼中Al2O3夾雜含量增多,鋼水純凈度較差,大顆粒夾雜在隨鋼流的流動(dòng)過程中不斷與鋼中夾雜物碰撞長大,導(dǎo)致該類夾雜物中的Al2O3含量升高; 冶煉后期中包耐材侵蝕較重,特別是沖擊區(qū),因沖擊區(qū)較小,拉速較快,沖擊區(qū)內(nèi)無穩(wěn)流裝置,耐材侵蝕嚴(yán)重,侵蝕后的鎂質(zhì)耐材部分會(huì)進(jìn)入鋼水中,造成MgO 類夾雜物的增多。Ca、Al、Si、Mg 等基本呈均勻分布,無明顯聚集,S 主要沿該夾雜物邊緣分布,S 主要以CaS 或MnS 兩種形式存在,MnS 夾雜凝固點(diǎn)較低,一般是在鑄坯凝固冷卻過程中形成,因異相形核相對(duì)于均相形核所需的自由能更低,該類夾雜物通常會(huì)在鋼水中已存在的夾雜物表面生成并長大,但因S 與Mn 存在部位并不重合,所以該類夾雜物應(yīng)為CaS 夾雜。由脫硫反應(yīng)可知,該夾雜物中的CaO 成分與鋼水中的S 發(fā)生了脫硫反應(yīng),如式⑴所示; 該反應(yīng)產(chǎn)生的[O]進(jìn)一步與鋼中的[Al]反應(yīng)生成Al2O3,如式⑵所示: 由未反應(yīng)核模型可知,新生成的CaS 分布在大顆粒夾雜周圍,并且因反應(yīng)時(shí)間太短或擴(kuò)散速度太慢,生成物只沿夾雜物淺表層分布,同時(shí)該反應(yīng)也進(jìn)一步提高了夾雜物中Al2O3的含量,降低了CaO的數(shù)量,與大包下渣的推測(cè)相吻合。
該爐鋼因磷高倒包冶煉時(shí)間較長,高溫鋼水對(duì)鋼包包壁耐材侵蝕較為嚴(yán)重,導(dǎo)致渣中MgO 含量較正常爐次偏高約3 個(gè)百分點(diǎn),并且因鋼水在包時(shí)間長導(dǎo)致開澆燒氧引流,鋼水二次氧化嚴(yán)重。通過查找大包下渣檢測(cè)系統(tǒng)趨勢(shì)圖可知,該爐大包下渣檢測(cè)反應(yīng)遲鈍,大包下渣后水口關(guān)閉時(shí)間延遲約10 s,大量大包渣進(jìn)入到中包沖擊區(qū)中,因沖擊區(qū)較小,鋼水在沖擊區(qū)內(nèi)的停留時(shí)間較短,爐渣隨鋼流進(jìn)入中包內(nèi),中包容量較小,部分夾雜物來不及上浮又隨鋼流進(jìn)一步進(jìn)入到結(jié)晶器內(nèi)。另外,該爐澆鑄斷面為150 mm2,水口為直通型,結(jié)晶器內(nèi)鋼水回流量較小,進(jìn)入結(jié)晶器內(nèi)的夾雜物上浮量很少,基本會(huì)隨鋼流進(jìn)入到結(jié)晶器內(nèi),并在鑄坯下行過程中不斷上浮被凝固坯殼捕捉,對(duì)應(yīng)的大顆粒夾雜通常位于軋材皮下位置。由以上分析可知,低倍夾雜形成的主要原因?yàn)?/span>:⑴電爐出鋼磷高導(dǎo)致倒包,鋼水倒包對(duì)耐材沖刷嚴(yán)重,二次氧化嚴(yán)重,增加了大包引流開澆的幾率,進(jìn)一步造成鋼水的二次氧化,鋼水純凈度較差;⑵大包下渣故障檢測(cè)未檢測(cè)到大包下渣并及時(shí)關(guān)閉大包,造成大量大包渣進(jìn)入到中包內(nèi),是造成低倍超標(biāo)的直接原因;⑶鑄坯斷面小、中包小、中包沖擊區(qū)較小,鋼水在中包內(nèi)的停留時(shí)間短,不利于夾雜物上浮,對(duì)鋼水的后期凈化作用有限。3解決措施 ⑴穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,減少因成分、設(shè)備異常等原因造成的倒包、停等等非正常作業(yè)。⑵大包下渣監(jiān)測(cè)實(shí)行設(shè)備檢測(cè)與人工觀察雙重控制,防止設(shè)備故障或檢測(cè)不準(zhǔn)確時(shí)造成大包大量下渣影響鋼水質(zhì)量,同時(shí)每個(gè)中包至少排渣一次,特別是在大包大量下渣時(shí)必須排渣處理,防止大包渣被卷入鋼水中污染鋼水,也便于人工判斷大包下渣狀況。⑶對(duì)中包進(jìn)行技改,擴(kuò)大中包容量,增加中包沖擊區(qū)體積; 安裝穩(wěn)流器,合理設(shè)置中包流場(chǎng),使中包鋼水中夾雜物盡可能上浮。⑷通過穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏和加強(qiáng)大包下渣監(jiān)測(cè),2022年2—6 月份低倍檢測(cè)合格率保持在較高的水平,總體呈上升趨勢(shì)。
4結(jié)語 ⑴通過對(duì)低倍夾雜的出現(xiàn)位置及主要成分的確定,與保護(hù)渣、中包覆蓋劑、大包渣等成分對(duì)比分析后,確定了低倍夾雜來自于大包渣。⑵通過分析冶煉過程的相關(guān)數(shù)據(jù),找出了影響低倍夾雜的主要因素,如倒包、精煉時(shí)間長,大包引流、大包下渣、中包較小等間接或直接導(dǎo)致了該爐鋼水潔凈度差,出現(xiàn)低倍夾雜。⑶針對(duì)低倍出現(xiàn)的原因有針對(duì)性地采取了穩(wěn)定生產(chǎn)節(jié)奏,加強(qiáng)大包下渣監(jiān)控等措施,低倍夾雜數(shù)量出現(xiàn)了明顯下降,再無含大包渣成分的低倍出現(xiàn),下一步通過進(jìn)一步的技改將更進(jìn)一步地提高鋼水質(zhì)量,減少低倍超標(biāo)缺
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